“2號機4號高調(diào)門供油濾網(wǎng)下部有積油,懷疑是濾網(wǎng)接頭后滲油,請立即派人檢查?!保乖拢比障挛?點,剛從富平熱電公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢查設備回來的副班長羅南南接到值長打來的電話,顧不上休息,火速前往現(xiàn)場查看此缺陷。
在仔細排查過后,初步判斷造成漏油的原因應該是接頭內(nèi)部密封圈損壞導致,但具體情況到底如何,只能將接頭拆除后才能“一探究竟”。
“EH油設備系統(tǒng)出現(xiàn)缺陷,不論大小,只要具備隔離條件,必須按搶修對待,不能有半點遲疑,堅決不能影響到機組安全穩(wěn)定運行!”維護部主任武瑞下達工作指令。
缺陷就是命令。在得知情況后,汽機專業(yè)立即召開專題會議,對此次重大缺陷進行周密的安排、部署。班長劉建青第一時間組織好消缺力量,汽機專業(yè)主管侯東亮全程監(jiān)督,按部就班的開始搶修工作。
“陳轍,你去辦理工作票。韓森和我準備工器具、備品,事不宜遲咱們分頭行動?!薄叭v一落實”結束后,副班長羅南南便吹響搶修工作的沖鋒號角。
在悶熱的汽機房內(nèi)工作,如同蒸桑拿一般“熱氣騰騰”。漏點的周圍都是正在運行中的設備,檢修空間非常狹小,尤其是在拆除接頭時,檢修人員要蜷縮在管道底部。在確認好安全措施執(zhí)行無誤后,羅南南默不作聲地拿起扳手,鉆到設備中央,開始拆卸接頭。
“接頭密封圈檢查良好、無損壞,咱們趕緊檢測一下接頭后的焊縫有無問題,確認造成漏點的‘元兇’到底在哪?”羅南南立刻聯(lián)系金屬檢測人員劉亮亮和焊工成朋朋,安排韓森準備電焊機、氬氣瓶,提前做好更換接頭的準備工作。
在經(jīng)過全方位檢測后,發(fā)現(xiàn)接頭焊縫處存在細微裂紋,果不其然跟預想的結果一樣。
既然找到問題,那就馬上解決。韓森、陳轍、羅南南又進入到另一場“戰(zhàn)斗”中。他們測量劃線、打磨制口、焊接檢測,每一步都做到最優(yōu)。在這“桑拿房”里,角磨機的切割聲,設備的轟鳴聲、檢修人員的吶喊聲交織在一起,奏響搶修作業(yè)的最強音,每個人各司其職,全身心投入到工作中。
“焊接新接頭后,再做一次金屬檢測,確保萬無一失。回裝前,一定要把管道內(nèi)部清理干凈,要層層把關、檢查到位,千萬不能有焊渣、白布、灰塵等雜質(zhì)存留在管道內(nèi)部!”汽機主管侯東亮特別叮囑道。
歷經(jīng)3個小時,管道回裝工作圓滿結束,面紅耳赤的幾人坐在地上,汗水浸濕衣襟,每個人都顯得疲憊不堪。
壓票試運,運行人員恢復安全措施,侯東亮認真檢查接頭、焊縫,確認無漏點存在,閥門開關靈活、無卡澀,這次緊急搶修畫上了圓滿的句號。